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            高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!
            點(diǎn)擊次數(shù):2308 更新時(shí)間:2022-09-05

            高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!

            高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!

            高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!

            高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!高加疏水管焊口斷裂,致兩人燙傷!

            一、事故等級(jí):一般事故(人員違章)

            二、損失概況:一起人身輕傷、機(jī)組被迫停運(yùn) 20 小時(shí)

            三、事故經(jīng)過


            2015 年 7 月 10 日,電廠#2 機(jī)組按調(diào)度指令啟動(dòng)。零時(shí)42 分鍋爐點(diǎn)5火,7 時(shí) 15 分汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),14 時(shí) 43 分發(fā)電機(jī)并網(wǎng)。15 時(shí) 00 分,2 號(hào)機(jī)組負(fù)荷 100MW,開啟 3 號(hào)高加進(jìn)汽電動(dòng)門暖投高加。15 時(shí) 22 分,在開啟 3 號(hào)高加正常疏水調(diào)門開度至 20%左右時(shí),發(fā)現(xiàn)正常疏水門有卡澀現(xiàn)象。運(yùn)行人員隨機(jī)通知設(shè)備部機(jī)務(wù)及熱控人員對(duì) 3 號(hào)高加正常疏水調(diào)門進(jìn)行檢查。16 時(shí) 20 分,運(yùn)行人員霍某同熱控人員張某、閔某及項(xiàng)目部機(jī)務(wù)人員閆某、趙某到 3 號(hào)高加正常疏水調(diào)門處檢查處理。
            16 時(shí) 30 分,機(jī)組負(fù)荷 260MW,三段抽汽壓力 0.99MPa,3 號(hào)高加正常疏水溫度 182.9℃,除氧器壓力 0.317MPa,除氧器溫度 154.6℃。熱控人員對(duì) 3 號(hào)高加正常疏水調(diào)門定位器進(jìn)行整定,整定中 3 號(hào)高加正常疏水調(diào)門由 0%快速開至100%,3 號(hào)高加正常疏水調(diào)門后大小頭焊口處突然斷裂,大量高溫水汽噴出,造成靠近焊口斷裂處的熱控人員張某、閔某被燙傷,其余三人距離焊口較遠(yuǎn),未受到傷害。
            16 時(shí) 32 分,運(yùn)行人員緊急解列高加,快速隔離除氧器汽源,并解列低加,降低機(jī)組負(fù)荷。16 時(shí) 45 分,因 3 號(hào)高加正常疏水焊口斷裂大量水流至汽機(jī)零米,造成 2 號(hào)機(jī)組汽機(jī)零米 MCC A、B 段接帶的主機(jī) A、B、C 真空泵再循環(huán)泵、#1 定冷泵、#1-2 凝補(bǔ)泵、小機(jī)#1 真空泵、A 小機(jī)頂軸油泵、小機(jī)#2 凝泵等設(shè)備相繼跳閘。17 時(shí) 05 分,2 號(hào)機(jī)組負(fù)荷降至 80MW,運(yùn)行人員手動(dòng)打閘停機(jī)。

            四、 應(yīng)急救援
            事發(fā)后,處在工作區(qū)域的張某、閔某被燙傷,經(jīng)及時(shí)用冷水沖洗降溫后,立即將二人送至附近的醫(yī)院治療,并請(qǐng)專家進(jìn)行會(huì)診。經(jīng)醫(yī)院診斷兩人均為輕度燙傷,由于受傷人員得到及時(shí)救治,恢復(fù)情況良好。

            五、原因分析


            1.直接原因


            1.1 熱控人員在沒有辦理工作票、沒有采取安全隔離措施的情況下,在線整定3號(hào)高加正常疏水調(diào)節(jié)閥,致使調(diào)閥快速全開,產(chǎn)生巨大沖擊力導(dǎo)致調(diào)閥后管道大小頭細(xì)端焊縫處斷裂,是造成本次燙傷事件的直接原因。


            1.2 經(jīng)與金屬專家共同檢查分析,3號(hào)高加正常疏水調(diào)門后管道大小頭細(xì)側(cè)與直管段焊縫為全氬弧焊,約1/6焊縫有電焊補(bǔ)焊且過燒現(xiàn)象,焊縫周向約1/4未焊透,電焊補(bǔ)焊處有氣孔等缺陷,是造成管道焊口斷裂的根本原因。



            2.間接原因
            2.1 機(jī)組啟動(dòng)階段現(xiàn)場(chǎng)消缺管理不規(guī)范,為搶時(shí)間并網(wǎng),開機(jī)過程的消缺工作未履行工作票制度。
            2.2 熱控班組存在習(xí)慣性違章現(xiàn)象,安全管理存在漏洞。


            2.3 運(yùn)行當(dāng)值人員對(duì)3號(hào)高加正常疏水調(diào)門消缺過程中的安全措施把關(guān)不嚴(yán),默許無票作業(yè);熱控人員對(duì)閥門快速啟閉可能導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控不到位。


            2.4 3號(hào)高加正常疏水管道閥門實(shí)際安裝沒有按照設(shè)計(jì)施工圖紙進(jìn)行施工,閥門兩端直管段太短,這種安裝方式易導(dǎo)致發(fā)生水沖擊。暴露出技術(shù)管理不到位、隱患排查不深入。

            六、防范措施
            1. 針對(duì)機(jī)組啟停過程中的消缺管理、工作票管理存在的漏洞,從嚴(yán)規(guī)范啟停機(jī)階段消缺管理,嚴(yán)肅“兩票"的執(zhí)行和危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控卡的執(zhí)行;建立典型危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控卡庫,完善各種典型工作對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控分析,監(jiān)督危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控分析的執(zhí)行情況。
            2. 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)緊急救護(hù)設(shè)施不完備,人員救護(hù)能力不足的問題,完善現(xiàn)場(chǎng)緊急救護(hù)設(shè)施設(shè)備,針對(duì)性開展防人身傷害的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作,提高人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的危險(xiǎn)源辨識(shí)和事故預(yù)想能力,完善高溫高壓區(qū)域的安全警示標(biāo)識(shí)。
            3. 針對(duì)人員安全意識(shí)淡薄、存在習(xí)慣性違章的情況,在公司范圍內(nèi)開展為期半年的“防人身、保設(shè)備、反違章"專項(xiàng)安全檢查活動(dòng),對(duì)隱患排查、反違章、兩票的執(zhí)行進(jìn)行重點(diǎn)檢查,進(jìn)一步規(guī)范工作票管理、消缺管理流程。
            4. 針對(duì)3號(hào)高加正常疏水管道閥門實(shí)際安裝與設(shè)計(jì)施工圖紙不符的問題,對(duì)3號(hào)高加正常疏水管進(jìn)行改造,聯(lián)系設(shè)計(jì)院提出整改方案,利用停機(jī)檢修機(jī)會(huì)對(duì)兩臺(tái)機(jī)組3號(hào)高加正常疏水管進(jìn)行改造。將入口彎頭換成φ159×11mm、出口彎頭換成等直徑三通及垂直立管φ159×11mm,材質(zhì)為20G。
            5. 針對(duì)熱力管道原始焊口可能存在的焊接質(zhì)量缺陷的情況,完善爐外管道金屬監(jiān)督滾動(dòng)工作計(jì)劃,將檢查范圍擴(kuò)大至技術(shù)監(jiān)督范圍外異徑管道、閥門前后、彎頭、汽水兩相流部位原始焊縫、支吊架等部位,盡快在后續(xù)機(jī)組停運(yùn)期間完成相關(guān)檢測(cè)工作。并對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙,排查現(xiàn)場(chǎng)的壓力管道是否有與設(shè)計(jì)不相符的地方或者設(shè)計(jì)不合理的地方。



             

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